—— PROUCTS LIST
煙氣循環(huán)技術(shù)在廣西盛隆燒結(jié)機(jī)上的應(yīng)用
0前言
燒結(jié)煙氣循環(huán)工藝是將部分風(fēng)箱支管的燒結(jié)煙氣或大煙道總管上一部分燒結(jié)煙氣循環(huán)到燒結(jié)機(jī)臺車上部密封罩中,在主抽風(fēng)機(jī)的作用下,循環(huán)廢氣重新參與燒結(jié)。其目的是回收燒結(jié)煙氣中的顯熱和潛熱,降低燃料消耗;煙氣循環(huán)到燒結(jié)料層時,其中的粉塵部分會被吸附并滯留于燒結(jié)料層中,NOx被部分降解,二噁英在高溫下會被熱解;CO和CH化合物等在燒結(jié)過程中會發(fā)生二次燃燒,可降低固體燃耗,進(jìn)一步降低NOx和SO2等的排放。因此,燒結(jié)煙氣循環(huán)具有顯著地節(jié)能減排效果并提高燒結(jié)工藝的競爭力。
1燒結(jié)煙氣循環(huán)工藝節(jié)能減排原理
1.1節(jié)能
1)燒結(jié)大煙道煙氣溫度約為150℃,燒結(jié)機(jī)后部風(fēng)箱煙氣溫度可達(dá)到350~400℃,循環(huán)煙氣中的顯熱可以得到利用。
2)燒結(jié)煙氣中CO體積濃度約為0.4%~1.0%,此外還有一定數(shù)量的其它可燃有機(jī)物,這些物質(zhì)的潛熱可以得到利用。
3)由于燒結(jié)煙氣循環(huán),使得終排放到大氣的煙氣量可減少20%~35%,脫硫設(shè)施的投資和運(yùn)行能耗可顯著降低。
4)煙氣循環(huán)使用的風(fēng)機(jī)電機(jī)將消耗部分電能,這部分煙氣如果不循環(huán)就要通過脫硫設(shè)施煙囪排放,將消耗更多的電能。
1.2減排
1)SO2。由于排放煙氣量的減少和SO2濃度的富集,脫硫效率將有所高,達(dá)到進(jìn)一步減排的效果。
2)NOx。循環(huán)煙氣在重新通過燒結(jié)料層時,煙氣中NOx被部分裂解。
3)二噁英:循環(huán)煙氣中二噁英在燒結(jié)料床燃燒層約1300℃高溫下可大部分降解,減排數(shù)量明顯。在我國燒結(jié)煙氣循環(huán)減排二噁英的效果是其他減排技術(shù)所*的。
4)CO。循環(huán)煙氣中的CO絕大部分可以在燒結(jié)機(jī)料床上被燒掉,終排放煙氣中的CO可大幅度減少。
5)顆粒物。由于煙氣排放量的減少,顆粒物排放量可減少約20%~35%。
6)HCl和HF。燒結(jié)工序是鋼鐵企業(yè)大的排放源,由于煙氣排放量的減少,HCl和HF排放量必然減少;同時,污染物濃度富集,脫硫設(shè)施對HCl和HF脫除效果也將明顯提高。
2燒結(jié)煙氣循環(huán)設(shè)計方案
2.1設(shè)計方案的提出
廣西盛隆鋼鐵公司3#和4#燒結(jié)機(jī)是2009年建設(shè)的2×90m2帶式燒結(jié)機(jī),生產(chǎn)特種燒結(jié)礦。由于采用低硫原料,燒結(jié)煙氣SO2排放濃度滿足當(dāng)時標(biāo)準(zhǔn)要求,故沒有配套建設(shè)脫硫設(shè)施。隨著《鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB28662-2012頒布,于2015年1月1日起執(zhí)行,該公司3#和4#燒結(jié)煙氣不能達(dá)到SO2排放濃度要求,必須新上脫硫設(shè)施。寧波鋼鐵公司在2013年成功投產(chǎn)了燒結(jié)煙氣循環(huán)系統(tǒng),因此體會到燒結(jié)煙氣循環(huán)既可節(jié)能減排,又可減少后續(xù)脫硫工序的投資和運(yùn)行費(fèi)用,具有巨大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。故確定3#和4#燒結(jié)機(jī)新上脫硫設(shè)施,同時建設(shè)煙氣循環(huán),形成變末端治理為源頭消減的燒結(jié)煙氣污染控制策略。
2.2設(shè)計方案選擇
3#和4#燒結(jié)機(jī)各配置一臺8500m3/min主抽風(fēng)機(jī),即2臺燒結(jié)機(jī)共有102×104m3/h燒結(jié)煙氣需要處理。循環(huán)煙氣罩?jǐn)M覆蓋燒結(jié)面積的60%,根據(jù)計算并結(jié)合實際情況確定每臺燒結(jié)機(jī)循環(huán)煙氣量為10×104~12×104m3/h、脫硫設(shè)施燒結(jié)煙氣處理量為80×104m3/h??紤]到本煙氣循環(huán)系統(tǒng)在已有燒結(jié)機(jī)上改造,故確定采用外循環(huán)工藝,即在主抽風(fēng)機(jī)后煙道總管上取一部分燒結(jié)煙氣進(jìn)行循環(huán)。
2.3設(shè)計方案
3#和4#燒結(jié)機(jī)循環(huán)煙氣取自各自主抽風(fēng)機(jī)后煙道總管,煙氣量為10×104~12×104m3/h,其含氧量較低約為15%,若直接循環(huán)燒結(jié),將造成燒結(jié)礦的產(chǎn)質(zhì)量的降低。故本設(shè)計將環(huán)冷機(jī)部分高溫廢氣兌入循環(huán)煙氣中,使得進(jìn)入燒結(jié)料床的循環(huán)煙氣溫度提高、含氧量達(dá)到要求(約18%)。本設(shè)計在國內(nèi)*取消煙氣循環(huán)風(fēng)機(jī),利用主抽風(fēng)機(jī)出口余壓,實現(xiàn)無動力煙氣循環(huán)。通過合理設(shè)置閥門和阻力平衡板、煙氣罩采用特殊設(shè)計結(jié)構(gòu),使燒結(jié)煙氣在脫硫系統(tǒng)和煙氣循環(huán)系統(tǒng)按設(shè)定比例合理分配,并使得煙氣罩內(nèi)為微負(fù)壓狀態(tài),滿足燒結(jié)工藝的要求。
3煙氣循環(huán)實施效果
廣西盛隆鋼鐵公司3#和4#燒結(jié)機(jī)煙氣循環(huán)系統(tǒng)自2015年10月投產(chǎn)以來,經(jīng)過部分整改,目前燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到煙氣循環(huán)實施前水平,實測固體燃耗降低6kg/t,按每臺燒結(jié)機(jī)煙氣循環(huán)量10×104m3/t,每年減少煙氣排放量為15.8×108m3/t。
4結(jié)語
實施燒結(jié)煙氣循環(huán)技術(shù)后,由于利用燒結(jié)煙氣的潛熱和顯熱,同時減少煙囪的外排煙氣量,具有明顯的節(jié)能減排效果,取得顯著地經(jīng)濟(jì)和社會效益。而且,由于煙氣排放總量的降低,對應(yīng)的末端治理(如脫硫設(shè)施等)煙氣量相應(yīng)地減少,其投資、運(yùn)行費(fèi)用都可減少。燒結(jié)煙氣循環(huán)技術(shù)具有顯著地節(jié)能減排效果,是我國燒結(jié)未來升級改造的主要方向。